產(chǎn)品詳情
1.油缸直徑;油缸缸徑,內(nèi)徑尺寸。
2. 進(jìn)出口直徑及螺紋參數(shù)
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計(jì)算的時(shí)候經(jīng)常是用試驗(yàn)壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據(jù)工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達(dá)到要求性能的油缸即為好,頻繁出現(xiàn)故障的油缸即為壞。
當(dāng)管道系統(tǒng)中介質(zhì)的流速增加時(shí),流體通過管道上的各種安裝部件時(shí)產(chǎn)生的流體壓降也會(huì)發(fā)生一系列的動(dòng)態(tài)變化,作為管道流體控制主要部件的調(diào)節(jié)閥所引起的流體壓降是一個(gè)很重要而又容易被忽略的因素,我們?cè)诜治雠c調(diào)節(jié)閥有關(guān)的系統(tǒng)問題時(shí),不僅要考慮到調(diào)節(jié)閥本身的問題,而且也要考慮到調(diào)節(jié)閥的壓降對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)平衡的影響。其中D1和D2是工藝罐,G1是泵,V1是調(diào)節(jié)閥,E1是熱交換器。這里可以將管道流體的壓力變化分解成幾個(gè)部分,即:ΔPp(泵的增壓),ΔPv(調(diào)節(jié)閥上的壓降),ΔPa(熱交換器上的壓降),ΔPt(管道上的壓降),ΔPg(流體動(dòng)勢(shì)能轉(zhuǎn)換壓降)。
液壓油缸結(jié)構(gòu)性能參數(shù)包括:
1.液壓缸
1)當(dāng)缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時(shí),結(jié)合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結(jié)合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當(dāng)缸筒與端蓋用螺紋連接時(shí)未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進(jìn)油管接頭處松動(dòng)。為此,需消除引起管接頭連接松動(dòng)的管件振動(dòng)等因素;對(duì)管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內(nèi)泄。排除方法為:適當(dāng)加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當(dāng)或?qū)蛱着c活塞桿之間的間隙較大時(shí),將出現(xiàn)活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內(nèi)泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
由2000m3高爐生產(chǎn)操作可知,高爐能接受較高的富氧,進(jìn)一步增加2000m3高爐的富氧量,由現(xiàn)在的2.8%提高到3.5%~4.0%,是實(shí)現(xiàn)增煤、降焦的又一重要措施。改進(jìn)煤種,提高煤粉發(fā)熱值、燃燒率和置換比,降低煤粉的灰分和硫分。隨著煤比的提高,高爐的抗干擾能力變差,高爐爐況需要更加穩(wěn)定,要結(jié)合原燃料的化學(xué)分析及高溫冶金性能,做到早調(diào)、微調(diào)、勤調(diào),保證爐缸熱量充沛,保證渣鐵較好的流動(dòng)性,保證爐況具有合理的透氣性,保證高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。
加工新活塞時(shí),好選用中碳鋼。如,選4號(hào)鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號(hào)鋼經(jīng)過熱處理后強(qiáng)度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對(duì)使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機(jī)的)來(lái)說(shuō),當(dāng)其油溫升高后,應(yīng)在無(wú)負(fù)荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現(xiàn)象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應(yīng)適當(dāng)停機(jī)降低油溫,之后這種現(xiàn)象將會(huì)逐漸消失,不會(huì)影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
和轉(zhuǎn)爐吹煉正常鐵水相比,鐵水脫磷預(yù)處理的特點(diǎn)是頂吹供氧強(qiáng)度低,底吹惰性氣體的供氣強(qiáng)度高。脫磷爐熔池有強(qiáng)烈攪拌,使預(yù)處理后的鐵水磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低到0.011%-0.015%,加入的廢鋼在吹煉終點(diǎn)時(shí)完全熔化。雙聯(lián)煉鋼能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)低的優(yōu)質(zhì)鋼并且取得較高的生產(chǎn)率。鋼鐵研究總院的學(xué)者利用1/9有機(jī)玻璃模型測(cè)定了脫磷預(yù)處理轉(zhuǎn)爐在不同噴吹條件下的熔池混勻時(shí)間、頂吹射流對(duì)熔池的穿透深度,渣-鋼之間的乳化率。