產(chǎn)品詳情

結(jié)合八鋼煉鋼生產(chǎn)實(shí)際得出合適的噴鎂粉的速率應(yīng)控制在6~9kg/min。鈍化鎂粉噴吹過(guò)程對(duì)鐵水溫度的影響通過(guò)大量生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知,處理過(guò)程的溫降約為22℃。盡管?chē)娙氲氖曳蹖?duì)鐵水有冷卻作用,噴吹時(shí)間內(nèi)鐵水有自然溫降,但是由于噴入的鎂粉有部分與鐵水中的氧反應(yīng),或未來(lái)得及反應(yīng)的鎂與渣中的氧反應(yīng)生成MgO而放熱,從而部分彌補(bǔ)了鐵水溫降的緣故。鈍化鎂粉噴吹過(guò)程中鐵耗噴粉脫硫后,渣中FeO將達(dá)到50%,這里絕大部分是扒渣過(guò)程中帶出的鐵粒。
1)煤場(chǎng):送料槽及漏斗內(nèi)襯,料斗襯套,風(fēng)機(jī)葉片,推料機(jī)底板,旋風(fēng)收塵器、焦炭導(dǎo)向器襯板,球磨機(jī)內(nèi)襯,鉆頭穩(wěn)定器,螺旋加料器料鐘及基座,揉捏機(jī)鏟斗內(nèi)襯,環(huán)形送料器、翻斗車(chē)底板。煤場(chǎng)作業(yè)環(huán)境惡劣,對(duì)耐磨鋼板的耐腐蝕性和耐磨強(qiáng)度有一定的要求,推薦使用材質(zhì)為NM400/450 400厚度8-26mm的耐磨鋼板。

試驗(yàn)證明,脈動(dòng)高梯度磁選不僅提高了入浮選物料的品位,而且脫去了大量必礦及礦泥,改善了浮選條件,是取得良好選礦指標(biāo)的關(guān)鍵。階段磨礦-弱磁選-高梯度強(qiáng)磁選-反浮選流程試驗(yàn)指標(biāo)為精礦產(chǎn)率44.28%,鐵品位65.45%,品位64.88%,回收率79.91%。從選別指標(biāo)、流程結(jié)構(gòu)及磨礦成本考慮,推薦采用階段磨礦-弱磁選-高梯度強(qiáng)磁選-反浮選工藝流程。礦石中鐵礦物結(jié)晶粒度微細(xì),只有細(xì)磨才能使其較充分地單體解離;但過(guò)度細(xì)磨又會(huì)造成礦石泥化,從而加大選別難度,引起金屬回收率損失。

武漢材料保護(hù)研究所亦于同期開(kāi)發(fā)出硼砂鹽浴滲金屬技術(shù)(類(lèi)似日本的T.D法)。二者在提高冶金、礦山機(jī)器零件和模具壽命上充分發(fā)揮出了化學(xué)熱處理的潛力?!x子熱處理的盛行早在197年代初北京機(jī)床研究所就研成功國(guó)內(nèi)臺(tái)1A離子滲氮試驗(yàn)裝置。此后,離子滲氮技術(shù)的研究在全國(guó)各地如雨后春筍船開(kāi)展起來(lái)。對(duì)工藝參數(shù)、滲層組織和性能之間的關(guān)系進(jìn)行了系統(tǒng)研究,探索了鋼中含碳量和合金元素以及原始組織、溫度、時(shí)間、壓力、氣體介質(zhì)成分對(duì)滲層組織的影響。
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在這種條件下,盡管鐵水原始錳含量達(dá)0.5%-2%,但鋼的終錳含量實(shí)際上都一樣(0.07%-0.11%)。因此在當(dāng)代轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝條件下(各爐次都有過(guò)吹操作),沒(méi)必要在燒結(jié)混合料中使用含錳原料來(lái)提高鐵水原始錳含量,更合理的作法是冶煉低錳鐵。同時(shí)為節(jié)約低錳鐵在轉(zhuǎn)爐煉鋼中脫氧的用量,研究直接采用錳礦石的效果具有重要意義。對(duì)眾多爐次進(jìn)行工業(yè)平衡計(jì)算所得工藝指標(biāo)的對(duì)比表明,冶煉鐵水不添加錳礦石,而在轉(zhuǎn)爐煉鋼中添加錳礦石,與用含錳13%的鐵水煉鋼,這兩種煉鋼法相比,前者每噸生鐵可節(jié)省錳礦石13kg.此外,還可減少錳鐵3kg/t鋼、石灰5kg/t,氧氣17m3/t的耗量,并可大大縮短吹煉時(shí)間。

